1.某公司:采用沸石固定床 + 催化燃烧 CO 工艺,治理设施风量 2 万,合同金额 38 万元。处理前废气浓度 216mg/m³,处理后升至 220mg/m³,去除效率为 0。原因在于固定床半小时内迅速饱和,脱附不及时。主要是企业为节约治理成本,选用了不适用的沸石固定床浓缩吸附工艺。
2.另一公司:同样使用沸石固定床 + 催化燃烧 CO,治理设施风量 4 万,设施金额 116 万元。经生态环境部门用 FID 便携式设备监测,处理前总 VOCs 为 144mg/m³,处理后达 176mg/m³,去除效率为 0。问题出在沸石固定床吸附容量小,脱附不及时且不均匀。根源是企业受第三方工程治理单位误导,错误选择该工艺。
3.某胶袋有限公司:运用活性炭吸附 + CO 催化燃烧,治理设施风量 2 万,投资 23 万元。总 VOCs 处理前约 307mg/m³,处理后约 115mg/m³,去除效率 63%。主要问题是活性炭吸附效率低,难以达到 80% 的去除效率,导致排放超标。原因是企业为节省成本,错误选择造价低但不适用的活性炭浓缩吸附工艺。
主要问题分析
1.选用非高效吸附浓缩工艺:部分企业选择活性炭或沸石固定床吸附浓缩等非高效工艺。这类工艺的吸附材料吸附容量小、效率低,处理高浓度有机废气时易快速饱和,且脱附不及时、不均匀,无法满足排放和去除效率要求。
2.原辅材料信息瞒报致工艺选择失误:一些企业瞒报原辅材料种类或用量,使得第三方工程治理单位对 VOCs 废气产生浓度估算不足。例如,实际产生中高浓度废气却选用适用于中低浓度的工艺,或瞒报含卤素原辅材料,导致催化剂中毒和治理设施腐蚀。
3.盲目选择工艺:部分企业对自身生产规律和废气产排情况认识不清。生产不连续或废气浓度不高时,未经浓缩直接采用 RTO 焚烧处理,依赖大量天然气助燃,导致能耗和运行费用剧增。
典型案例呈现
1.错误选择沸石固定床吸附工艺 - 某印刷有限公司:有 1 台 10 色凹版印刷机和 2 台凸印机,凹印机用软帘围挡收集。采用沸石固定床 + 催化燃烧 CO,治理设施风量 2 万,合同金额 38 万元。两次检测结果不佳,主要问题是固定床快速饱和,脱附不及。原因是企业为省钱选择不适用工艺。
2.错误选择沸石固定床吸附工艺 - 又一印刷有限公司:有 2 台 8 色凹印机,凹印机用软帘围挡收集,车间整体密闭。采用同样工艺,治理设施风量 4 万,设施金额 116 万元。监测显示去除效率为 0,原因是吸附容量小,脱附问题多,源于受第三方误导选错工艺。
3.选择不适用的活性炭吸附工艺 - 某塑料包装有限公司:有 3 台凹印机,用软帘围挡收集废气。采用活性炭吸附 + 催化燃烧 CO,监测显示处理后仍严重超标,原因是活性炭吸附效率低,企业为省钱选了不适用工艺。
4.错误选择活性炭吸附工艺 - 某胶袋有限公司:有 2 台凹版印刷机和 1 台凸版印刷机,车间整体密闭收集。采用活性炭吸附 + CO 催化燃烧,治理设施风量 2 万,投资 23 万。监测显示去除效率未达 80%,排放超标,原因是企业为节省成本选错工艺。
5.废气浓度估算不足致工艺选择不当 - 某彩印有限公司:有 3 台凹版印刷机,车间整室密闭收集,采用沸石转轮 + CO 催化燃烧治理工艺。监测发现处理后浓度异常升高,原因是企业瞒报原辅材料用量,第三方对废气浓度估算不足,选错工艺。